隨著中原油田采油進(jìn)入中后期,油層儲量逐漸減少,部分區(qū)塊逐漸轉(zhuǎn)為注水開發(fā),為此,需要越來越多的增注設(shè)備。一般的增注方法是建立管網(wǎng),把管網(wǎng)里的水經(jīng)地面泵注到井底。但這種方法需要前期的大量投入,因此筆者提出把常規(guī)電潛泵改裝成同井采注電泵機(jī)組作為注水設(shè)備的方案,把同井中水源層的水注入到目的層中,這樣便減少了管網(wǎng)的前期投入。電潛泵機(jī)組排量范圍大、揚(yáng)程高,因此這種方案具有節(jié)約成本、操作方便、效果顯著等優(yōu)點。
1常規(guī)電潛泵機(jī)組常規(guī)電潛泵機(jī)組由潛油電動機(jī)、保護(hù)器、分離器、電潛泵組成,結(jié)構(gòu)如所示。
常規(guī)電潛泵機(jī)組卜油管;2―電潛泵電纜3―電潛泵;4一分離器;5―保護(hù)器;6―潛油電動機(jī)。
潛油電動機(jī)是電潛泵機(jī)組的動力源,為二級三相鼠籠式異步電動機(jī)。潛油電動機(jī)的電力由電潛泵電纜把電力從地面?zhèn)魉偷綕撚碗妱訖C(jī)。該電動機(jī)在50H的頻率下工作時轉(zhuǎn)速為2是保護(hù)潛油電動機(jī)的,阻止井液進(jìn)入潛油電動機(jī),避免燒毀潛油電動機(jī)。在含氣井中,需要使用分離器以進(jìn)行氣液分離,減少氣體對電潛泵工作性能的影響。電潛泵是電潛泵機(jī)組中的工作機(jī),井下液體被電潛泵抽汲到地面1卜21. 2同井采注電泵機(jī)組同井采注電泵機(jī)組是在常規(guī)電潛泵的基礎(chǔ)上設(shè)計開發(fā)的一種新型增壓注水設(shè)備。針對不同的水井,增壓注水方案有2種,見第1種是水源層在下、注水層在上的水井,需要采下注上的同井采注電泵機(jī)組;第2種是水源層在上、注水層在下的水井,需要采上注下的同井采注電泵機(jī)組。從圖可以清楚地看到,不管哪種方案,把泵放置在最下方,成為倒置泵是最合理也是最實用的設(shè)計。這種設(shè)計避免了電纜過封隔器,提高了整體設(shè)計方案的成功率。
3倒置泵存在的問題及解決方案3.1倒置泵的連接問題常規(guī)泵的上部與油管對接,下部與分離器對接,而倒置泵的上部與下保護(hù)器對接,下部與油管對接。因此,倒置泵的連接需要重新進(jìn)行設(shè)計。
針對倒置泵殼體的上部連接問題,筆者對泵頭進(jìn)行了設(shè)計,采用與下保護(hù)器對接合適的法蘭面,8個Ml的螺栓(材料為1C18N9T)緊固。材料1D18N9T的抗拉強(qiáng)度為550MPa這8個螺栓最大能承受3201N的載荷,滿足強(qiáng)度要求141,并解決了吊卡起吊的問題,便于倒置安裝以及倒置泵泵軸扶正的問題,限制了倒置泵泵軸在徑向的搖擺。泵頭結(jié)構(gòu)如所示。
泵頭結(jié)構(gòu)圖針對軸的上部連接問題,在殼體連接尺寸已經(jīng)確定的情況下,對軸的連接進(jìn)行計算,考慮到軸竄量,確定出與下保護(hù)器連接合適的軸頭尺寸。當(dāng)下保護(hù)器和倒置泵泵軸之間的間隙達(dá)到最小時,不會頂軸;同時,當(dāng)下保護(hù)器和倒置泵泵軸之間同時達(dá)到最大間隙,軸上的花鍵仍能保持安全連接,不會發(fā)生脫軸現(xiàn)象。
倒置泵的下部與油管對接,針對筆者提出的2種注水方案,分別設(shè)計成吸入口和排出口,見吸入口和排出口3.2倒置泵的止推力承載問題由于倒置泵在最下部,針對2種方案,倒置泵的下部都是油管,倒置泵泵軸依賴卡簧進(jìn)行軸向定位,一旦卡簧在運(yùn)轉(zhuǎn)中失效,倒置泵泵軸將失去軸向限制,最終導(dǎo)致倒置泵泵軸脫落,電動機(jī)的動力無法傳送到倒置泵,倒置泵停止運(yùn)轉(zhuǎn),整個同井采注機(jī)組將停止工作。對于采下注上的同井采注電泵機(jī)組,在把井液向上泵的同時,井液對倒置泵的葉導(dǎo)輪及軸產(chǎn)生向下的反推力,止推力承載的問題將更加嚴(yán)峻,因此急需解決泵的止推力承載問題。
筆者在倒置泵底部設(shè)計了一個承載短節(jié)來解決倒置泵的止推力承載問題。當(dāng)?shù)怪帽眠\(yùn)行的時候,倒置泵泵軸在反作用力的作用下,向下推動,承載短節(jié)動塊隨之向下,與靜塊接觸,靜塊固定在軸承密封座上,從而制止軸向下運(yùn)動,起到對軸止推的作用。承載短節(jié)相當(dāng)于在泵底部裝了一個小的保護(hù)器,其結(jié)構(gòu)及外部構(gòu)件如所示。承載短節(jié)起到承載泵止推力的作用,其外部結(jié)構(gòu)包括上部接頭,導(dǎo)流罩和下部接頭。上部接頭與泵相接,導(dǎo)流罩內(nèi)部過液,下部接頭起到吸入口的作用。
―下部接頭;2―承載短節(jié);3―導(dǎo)流罩;4―上部接頭。
由于導(dǎo)流罩和承載短節(jié)之間的環(huán)形空間要過一定流速的地層水,勢必要對環(huán)形空間造成沖蝕,筆者對環(huán)形空間的沖蝕安全性進(jìn)行了論證。環(huán)形空間的徑向面積為2249¥在90溫度下,通過計算環(huán)形空間允許的最大排量為1500m/d―般的增壓注水排量為50m以下,因此在沖蝕方面環(huán)形空間是安全的。
通過增加承載短節(jié),有效地解決了倒置泵止推力的承載問題。在倒置泵泵軸上的卡簧失效時,仍能保證倒置泵泵軸與上部軸之間的有效連接,不因倒置泵的問題而導(dǎo)致整套機(jī)組失效。
4現(xiàn)場試驗倒置泵于2010年1月18日在試驗井進(jìn)行了試驗,試驗為期2月。倒置泵參數(shù)為:排量30mg程2880m現(xiàn)場試驗揚(yáng)程2880m實際排量30.82m,流量偏差2.73%符合國標(biāo)GB/T16750―2008規(guī)定的試驗流量偏差±4%.倒置泵實際泵效34.48%在GB/T16750―2008規(guī)定的泵效35%允差一28%范圍內(nèi)。試驗完畢拆檢機(jī)組時,倒置泵盤軸靈活,性能良好。
2010年3月25日倒置泵在中原油田采油五廠胡5―92井進(jìn)行增壓注水。采用50m的1500m倒置泵。實際泵掛1480m實際排量50.92m.地面設(shè)備顯示電壓750V電流38A試驗結(jié)果表明,倒置泵運(yùn)行良好。
下轉(zhuǎn)第95頁)移動后露出限位鋼球,這樣就實現(xiàn)了防噴盒連接接頭和防噴管連接接頭的解鎖。上提抽汲鋼絲繩,防噴盒跟隨抽汲工具一起從防噴管內(nèi)提出,實現(xiàn)防噴盒接頭和防噴管接頭的分離。
1.22鎖緊抽汲鋼絲繩下放,依靠防噴盒的自重就可以實現(xiàn)防噴盒接頭和防噴管接頭的連接。防噴盒接頭和防噴管接頭連接完畢后,通過控制機(jī)構(gòu)釋放注入到液壓腔內(nèi)的液壓油,在回位彈簧的作用下,鎖緊筒鎖住限位鋼球?qū)⒎绹姾薪宇^和防噴管接頭緊密地連接在一起。
1.3主要技術(shù)參數(shù)最大剛體外徑:110mm最小內(nèi)通徑:75mm長度:700mm工作溫度:一25 ~50工作壓力:15MPa1.4技術(shù)特點本裝置結(jié)構(gòu)緊湊合理,使用方便,利用液壓油推動鎖緊筒運(yùn)動壓迫或松開限位鋼球?qū)崿F(xiàn)了防噴盒連接接頭和防噴管連接接頭間的快速連接與分離,滿足了試油抽汲過程中經(jīng)常拆裝防噴盒的要求。
2現(xiàn)場應(yīng)用防噴盒快速連接裝置研制完成后,在車排子、烏爾禾、石西、彩南等油田抽汲350個班次,該裝置的使用情況如下。
在檢查抽汲工具時,操作人員無需頻繁爬到采油樹上連接和拆卸防噴管。只需要依靠防噴盒的重力就能實現(xiàn)連接,且在抽汲作業(yè)時不能拔出。當(dāng)需要拆卸時,通過液壓控制機(jī)構(gòu)打開鎖緊裝置,只需要輕輕上提防噴盒就能夠?qū)崿F(xiàn)拆卸。能夠有效避免操作人員因頻繁拆裝防噴盒而造成摔傷的風(fēng)險。
當(dāng)控制機(jī)構(gòu)動作后,鎖緊筒滑動順暢,沒有卡滯現(xiàn)象,能夠順利鎖緊與解鎖。
?。?)防噴盒連接接頭和防噴管連接接頭之間密封良好,無滲漏現(xiàn)象;在連接和分離時動作順暢,無卡滯現(xiàn)象。
3結(jié)論現(xiàn)場應(yīng)用表明,防噴盒快速連接裝置各項技術(shù)指標(biāo)均達(dá)到了設(shè)計要求,也得到了現(xiàn)場操作人員的認(rèn)可。