火電廠輸煤翻車系統(tǒng)重車調車機變頻運行故障分析


文/天津大唐國際盤山發(fā)電有限責任公司林智謀
摘要:本文通過對火電廠輸煤卸車系統(tǒng)B路重車調車機變頻運行時的故障現(xiàn)象及故障排查,就其故障原因進行了分析,并提出了相應的處理與改進措施。
關鍵詞:重車調車機變頻運行故障分析
一、翻車機系統(tǒng)說明
翻車機系統(tǒng)是一種大型自動卸車系統(tǒng),可翻卸鐵路敞車所裝載的散粒物料,廣泛應用于火力發(fā)電廠、港口、冶金、煤炭焦化等大型現(xiàn)代化企業(yè)。本翻車機卸車系統(tǒng)為單車“C”型折返式翻車卸車系統(tǒng),該系統(tǒng)由“C”型翻車機、重車調車機(撥車機)、遷車臺、空車調車機(推車機)、夾輪器等單機設備組成。
重車調車機是翻車機系統(tǒng)中的重要設備之一。它的作用是完成牽調整列重車,并牽調已經解列的一節(jié)重車于翻車機上以及推送已翻畢的一節(jié)空車至遷車臺上;周而復始,將整列重車進行依次解列,推入翻車機進行卸車操作的列車牽引設備。
二、重車調車機控制原理
天津大唐國際盤山發(fā)電有限責任公司重車調車機采用無速度傳感器矢量控制結構,一臺270kW變頻器同時拖動六臺45kW交流變頻調速電機。操作員通過中控PLC上位機操作發(fā)出指令,通過中間繼電器輸出啟、停、正/反轉等指令給變頻器,變頻根據輸入的指令輸出控制重車調車機的行進方向和速度。
下面以手動低速接車指令執(zhí)行過程為例說明重車調車機系統(tǒng)正常運行過程:(參考圖一、圖二、圖三:重車調車機控制原理圖)
1) 操作員操作手動發(fā)出接車低速指令;
2) PLC接收接車低速指令,經過邏輯處理,輸出點O:1/184,O:1/185,O:1/193輸出;
3) PLC輸出點控制相應中間繼電器k13,k14,k22吸合;
4) 變頻器控制板上的X101端子4、5、6點接收指令。變頻器根據指令選擇相應速度,控制電機向接車方向低速運行。
中速接車、高速接車、低速牽車、中速牽車、高速牽車的指令執(zhí)行過程與低速接車指令相似只是其相應的方向速度指令輸出不同,區(qū)別之處如下表一所示:
表一:重車調車機方向速度控制輸出關系
重車調車機程序組態(tài)輸出邏輯如圖四、圖五、圖六、圖七所示。
圖一:重車調車機控制原理圖1
圖二:重車調車機控制原理圖2
圖三:重車調車機控制原理圖3
圖四:重車調車機程序組態(tài)1
圖五:重車調車機程序組態(tài)2
圖六:重車調車機程序組態(tài)3
圖七:重車調車機程序組態(tài)4
三、現(xiàn)場故障現(xiàn)象
B路重車調車機變頻器在更換中間繼電器后正常運行一個月左右,出現(xiàn)卸煤推車過程故障。其故障現(xiàn)象:重車調車機走行至遷內定停位置繼續(xù)向遷車臺方向走行,直至走過極限。此時上位機操作發(fā)出手動接車低速指令讓其返回,但重車調車機仍向遷車臺方向運行。操作員手動操作接車,變頻器驅動無方向翻轉輸出,電機仍向牽車方向運行。此處分析PLC組態(tài),在過遷內定或牽車極限的條件下PLC不可以發(fā)出牽車指令,組態(tài)如圖八、圖九所示:
圖八:重車調車機程序組態(tài)5
圖九:重車調車機程序組態(tài)6
此時重車調車機已接近止擋位置,為安全起見,通過更改電機相序使重車調車機走到原點。進行下一步試驗。重車調車機走回接車位原點后,發(fā)出牽低速、接低速、牽中速、接中速后重車調車機在軌道上不定時換向。此時在線觀察PLC組態(tài)沒有給出換向指令,繼電器動作沒有變化,但重車調車機出現(xiàn):低速運行時,變頻顯示數值從10Hz到15Hz后電機反向,顯示仍為15Hz。在中速運行時變頻顯示數值從20Hz到15Hz后電機反向,顯示仍為15Hz。經觀察,重車調車機變頻輸出中間繼電器狀態(tài)正常,但走行異常。
四、故障處理判別方法
通過對試驗現(xiàn)象分析,總結依下述步驟分別發(fā)出低速接車、中速接車、高速接車、低速牽車、中速牽車、高速牽車,觀察現(xiàn)象逐步進行篩選分析故障原因(括號中為發(fā)出接車低速指令時判斷方法):
1)操作員操作發(fā)出指令(接車低速指令),檢查plc輸出點信號(輸出點O:1/184,O:1/185,O:1/193)是否正常,如果異常,檢查程序組態(tài),如果繼電器動作正常則進行第二步檢查;
2)觀察LC輸出點控制相應中間繼電器是否吸合(k13,k14,k22),觀察中間繼電器動作是否正常。如果吸合異常,檢查中間繼電器到端子之間接線;如果正常進行第三步;
3)檢查變頻控制板上端子接收指令情況,觀察輸出頻率是否正常,是否與電機行走方向速度相吻合。觀察參數r014給定速率是否與實際相符,斷是否為變頻器內部故障。
中速接車、高速接車、低速牽車、中速牽車、高速牽車的指令執(zhí)行過程與低速接車指令相似只是其相應的方向速度指令輸出不同,區(qū)別之處如前面表一所示。
根據上面幾步可判斷故障原因,一是,變頻內部故障,可對變頻器參數設置進行檢查;二是外部指令問題,可對外部指令和中間繼電器動作回路進行檢查。
五、故障分析結論
從程序監(jiān)控以及繼電器吸合情況和線路檢測,判斷PLC輸出至變頻器輸入端控制指令信號正常,變頻輸出異常。所以,判斷應該是變頻器內部運行故障或者參數錯誤。經檢查變頻主要控制參數發(fā)現(xiàn)異常,分析可能出現(xiàn)這種現(xiàn)象的原因如下:
(1)由于變頻器老化可能存在變頻器內部干擾。
(2)變頻器陳舊,有可能主控板出現(xiàn)老化,元器件動作不靈活。正常情況如果無外力干擾變頻器自動換向,系統(tǒng)會自動報故障,因此懷疑可能主控板故障。
(3)主控板可能接觸不良。
六、改進措施:
鑒于該變頻器運行已十年有余,難免有個別元器件存在老化缺陷,結合分析結論為變頻器內部控制邏輯出現(xiàn)問題,建議對該變頻器進行檢測,或進行設備控制部件更換,優(yōu)化控制邏輯,必要時整體更換,以確保卸煤系統(tǒng)的重車調車機可靠運行。
作者簡介:
林智謀:1964年7月出生,男,山西省朔州;工程師,從事火力發(fā)電廠設備技術管理工作。